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管道研究

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退役長輸原油管道注氮封存實踐

來源:《管道保護》2023年第3期 作者:趙剛 時間:2023-6-29 閱讀:

趙剛

國家管網集團東部儲運公司新鄉輸油處

 

摘要:退役原油管道存在環境風險及占壓隱患,應進行安全處置。介紹了選用的作業方案,通過自主完成氮氣推油、物理清洗、注氮封存等作業過程及難點處置,順利實施原油管道封存工程,徹底消除了停運造成的環境風險和占壓隱患?偨Y的作業經驗為退役管道處置提供了有益借鑒。

關鍵詞:退役管道;氮氣推油;物理清洗;注氮封存;占壓隱患

 

2021年11月,日照—濮陽—洛陽原油管道(以下簡稱日濮洛管道)順利投產,取代中洛原油管道(以下簡稱中洛線)輸油功能。2022年1月12日,中洛線正式退役。中洛線于1992年9月建成投產,管道總長度282 km,管徑426 mm,壁厚7 mm(穿、跨越段為8 mm),管容 37622 m³,設計壓力6.3 MPa。為盡快消除退役原油管道存在的環境風險及占壓隱患,綜合考慮安全性、經濟性、可行性以及中洛線高程、站內工藝和收發球筒參數等因素,對比分析用水或氮氣封存可能帶來的安全環保風險影響,決定采用氮氣推油、物理清洗、分段注氮封存方式實施管道封存。

1  實施過程

1.1  氮氣推油階段

氮氣推油置換分洛陽—新鄉段(143 km)、新鄉—濮陽段(139 km)兩段進行。以氮氣為動力源發送清管器把原油推至濮陽站儲罐內,再利用濮陽站給油泵反輸至臨濮線,最終進入臨邑輸油站儲罐。推油時,氮氣與原油中間設置一個皮碗型清管器(過盈量3%,不帶泄流孔,帶信號發生器)作為隔離球。

洛陽—新鄉段氮氣推油掃線歷時6天,推油過程相對平穩,注氮壓力0.6 MPa~0.8 MPa,清管器平均速度1.2 km/h,濮陽站收油17 000 m³,新鄉收球筒內取出固態油蠟189.4 kg。

新鄉—濮陽段注氮壓力0.8 MPa增至1.4 MPa,清管器運行速度過慢。遂決定在滑縣輸油站采取開孔排氣排蠟措施,持續4天排出固態蠟及油泥7.17 t。隨后將清管器推至滑縣輸油站101#閥和102#閥之間。管內原油轉運至濮陽站,共回收落地油96.7 t。

由于上游管道清除的多數管壁蠟層已溶于原油形成黏度、密度較大的油蠟漿液或凝油團,且大部分已隨油流逐漸推至滑縣—濮陽段發生堆積,推動阻力較大。如若按原方案繼續滑縣—濮陽段推油掃線作業,發生清管器停滯及管道堵塞風險較大。為此決定在滑縣站實施特級動火作業,斷管、安裝法蘭、改造轉發球筒,重新發送清管器,至濮陽站順利收球,清管器完好。該段氮氣推油作業歷時兩個多月,共收油38 410 m³,判斷管道內已無存油。

此次氮氣推油掃線往臨濮線累計反輸3次,合計輸量31 700 m³,累計排出固態油蠟及雜質40.19 t,已按照危廢處置程序進行合規處置。

1.2  管道清洗階段

分洛陽—新鄉段、新鄉—濮陽段兩段實施,每段發送兩個皮碗型清管器,清管器之間按照1:1比例注入80 t水和清洗劑的混合液。約160 t清洗物推送到濮陽站儲油罐內。

洛陽—新鄉段歷時4天完成清管作業,期間清管器運行相對平穩,平均速度2 km/h,注氮壓力0.1 MPa~0.5 MPa。

新鄉—濮陽段注氮壓力0.15 MPa~0.88 MPa,清管器平均速度1.13 km/h,在距離濮陽站1.6 km處運行緩慢,隨即在濮陽站反復采取排蠟、解堵措施,歷時7天順利完成收球作業。

為了驗證管道清洗效果,分別在滑縣站內管道和洛陽站外管道斷管檢測,斷管處無殘液,斷口管壁顯示清洗效果良好(圖 1)。四合一氣體檢測儀檢測管內氧含量最高為16.9%,其他氣體含量為零,達到要求。


1 中洛線斷管處管道內壁

1.3  分段封存階段

為保證氮氣密封效果,在每個站靠近城區且占壓隱患較為集中處,選擇1處合適位置進行斷管,中洛線共分成12段進行封存,封存壓力0.07 MPa~0.08 MPa。從封存段一側注入氮氣,另一側通過放氣口取樣分析,依據SY/T 7413―2018《報廢油氣長輸管道處置技術規范》,待排出的可燃氣體檢測濃度連續3次(間隔為5 min)達到零為合格(圖 2)。


2 中洛線注氮封存現場

2  經驗分享

2.1  精心組織作業  

數易其稿編制《中洛線氮氣推油掃線清洗封存工程方案》,成立中洛線氮氣推油掃線領導機構,下設調度組、站場組、線路組、HSE組、保駕組、后勤保障組等六個專業小組,明確各方職責。組織開展方案學習培訓和模擬操作,嚴格執行工藝流程操作、參數監控,逐個手動確認閥門狀態,防止卡球。對四處較大的河流穿越處、兩座閥室、進出站場等高風險管段安排專人看護。及時跟蹤清管器運行狀態,動態調整氮氣注入量及上下游閥門開度,確保清管器平穩運行。

2.2  識別管控風險

施工過程中多次組織安全技術交底及JSA分析,及時識別風險。從注氮量計算、清管器運行速度、管道局部堵塞處置以及管道泄漏等各環節,全面分析可能存在的風險,并制定切實可行的管控措施。推油期間合理引導清管器進入滑縣站,避免了站外封堵斷管取球。為減少靜電積聚,濮陽站儲油罐進油嚴格控制流速在1 m/s以內。管道清洗階段,為防止清管器通過卡阻段后運行速度過快,及時對注氮量、上下游閥門開度進行控制,適度建立背壓。為防止氮氣沖罐風險,清管器距離濮陽站10 km前停止注氮,降壓、降速運行。推油及清洗階段,氮氣通過吸附及過濾裝置排放,做到了安全環保。斷管封存點位多、工程量大,涉及特級用火、臨時用電、吊裝、管線打開、溝下作業等高風險作業,現場全程監護,嚴格制度落實,確保了整個施工過程作業安全。

3  結語

在沒有經驗可借鑒的情況下,新鄉處立足自我、克服困難、精心組織,歷經134天順利完成了中洛線注氮封存工程,節約各項施工費用約3000萬元,積累了大量數據和寶貴經驗。經專家組現場驗收,已完成全部管道隱患銷項工作,節省專項管道占壓整治費用近5000萬元。

建議氮氣推油距離以不超過80 km為宜,距離過長,克服磨阻所需要的氮氣量成倍增加。此外,應避免清管器前方進入大量氣體而產生較大氣阻,如果進入了大量氣體,應考慮在清管器未到達的前方站場提前采取排氣措施。


作者簡介:趙剛,1978年生,本科,三級工程師,畢業于河南財經政法大學,現任新鄉處管道保衛科副科長。聯系方式:15537352315,1123703942@qq.com。


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