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管道研究

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天然氣管道“氣推氣”置換升壓操作方式探討

來源:《管道保護》2021年第5期 作者:蟻振銳 時間:2021-10-9 閱讀:

蟻振銳

國家管網(wǎng)集團廣東省管網(wǎng)有限公司


摘要:結(jié)合粵東LNG氣源供應方式及外輸管道投產(chǎn)試運行特點,分析探討了天然氣置換方式、升壓調(diào)壓方式等,明確了“氣推氣”置換、多點放空及檢測、置換流速及氣量控制、兩級調(diào)壓等關鍵控制點,總結(jié)了操作經(jīng)驗和存在問題,提出了建議,為相關工作提供指導與借鑒。

關鍵詞:外輸管道;天然氣;置換;升壓


粵東LNG外輸管道揭陽首站至浮洋分輸站互聯(lián)互通段(以下簡稱揭陽—浮洋管段)全長115 km,沿線站場6座、閥室3座,年輸氣能力52.7億立方米。2021年3月,揭陽—浮洋管段順利完成天然氣置換、升壓工作。實踐證明,選擇合適的天然氣置換方式、升壓方式,以及過程中控制好操作關鍵點,是保證管道安全平穩(wěn)投產(chǎn)試運行的重要環(huán)節(jié)。

1  管道氮氣封存

管道清管干燥結(jié)束后進行氮氣置換,以防止外界濕空氣重新進入管道。充入氮氣純度99.95%以上,當管道內(nèi)氧氣含量不大于2%且壓力不小于0.02 MPa(表壓)時,表明氮氣置換完成。

2  置換升壓

揭陽—浮洋管段(第一階段投產(chǎn))主干線升壓過程中同步完成站場管道的置換、升壓,其目的是減少站場壓力控制、提高整體投產(chǎn)效率、及早發(fā)現(xiàn)并處理問題。管段及站場、閥室詳情如圖 1所示。



1 揭陽—浮洋管段及站場閥室示意圖


2.1  置換方式確定及關鍵點控制

置換常用兩種方式,一種是在天然氣與氮氣界面間加隔離球,在隔離球后面用天然氣推動隔離球進行置換;另一種是“氣推氣”,即直接向管道內(nèi)注入天然氣,將氮氣置換成天然氣。置換期間管道中氣體界面分別為天然氣—氮氣混氣段氣頭(第1個氣頭)和純天然氣段氣頭(第2個氣頭)。

氣體流速是決定混氣段長度的主要因素,當氣體流速保持在3 m/s~5 m/s時,氣體處于紊流狀態(tài),能最有效控制混氣段長度,減少天然氣置換用量。國內(nèi)投產(chǎn)較早的天然氣長輸管道,基本都采用加隔離球方式,但隔離球在運行過程中容易與管道內(nèi)壁摩擦造成漏氣,且實際操作中隔離球運行速度難以控制,從而延長了混氣段。據(jù)此,本次采用氣推氣置換方式。

置換氣源由粵東LNG接收站蒸發(fā)氣體(BOG)經(jīng)壓縮(CNG)后注入管道,流量約8300 m3/h,氣體流速約3.8 m3/s。按照Q/SY 0356―2012《天然氣管道試運投產(chǎn)技術規(guī)范》要求,管道檢測點連續(xù)3次檢測的甲烷體積分數(shù)達到1%時,說明天然氣—氮氣混氣段氣頭已到達。連續(xù)3次檢測的甲烷體積分數(shù)達到80%時,說明天然氣段氣頭已到達,多點檢測全部合格判定全線置換合格。

2.2  升壓方式確定及關鍵點控制

鑒于粵東LNG接收站高壓外輸泵出口壓力約9.3 MPa,為防止投產(chǎn)時壓降過大而產(chǎn)生冰堵,采用兩級調(diào)壓、分段穩(wěn)壓方式。升壓分為1 MPa、3 MPa、5 MPa、7 MPa、9 MPa五個階段,各升壓階段穩(wěn)壓時間均為24小時。具體步驟如表 1所示。




為滿足快速啟動高壓泵和管道升壓速率要求,選擇潮南清管站作為調(diào)壓點,通過截止閥(GL1101)進行節(jié)流控制。

天然氣壓力每降低1 MPa其溫度降低約3 ℃~5 ℃(本次取值4 ℃),節(jié)流后的天然氣最低溫度要求在0 ℃以上,故截止閥前后壓差不宜超過4 MPa;當管段主干線升壓至5 MPa時,不再用截止閥進行節(jié)流控制。

考慮到粵東LNG接收站高壓外輸系統(tǒng)及配套外輸管道同時投產(chǎn),為滿足粵東LNG接收站高壓泵運行要求,要求高壓泵出口背壓不低于4 MPa。由CNG提供氣源將主干線揭陽首站至潮南清管站段升壓至5 MPa,為下一步啟動高壓泵運行建立背壓。

3  小結(jié)

(1)多點放空多點檢測,提高天然氣置換效率。當天然氣—氮氣混氣頭到達上一個站場/閥室時,關閉該站場/閥室主干線放空流程,同時保持下游兩個放空站場/閥室的主干線放空流程處于打開狀態(tài)。多個檢測點多次檢測,有效判定置換完成。本次置換天然氣流速約3.5 m/s,天然氣置換用氣量21.38萬立方米,比計劃用氣量減少0.97萬立方米。

(2)兩級調(diào)壓、分段穩(wěn)壓,升壓效果較好。以潮南清管站作為調(diào)壓控制點,采用兩級調(diào)壓、分段穩(wěn)壓方式,經(jīng)投產(chǎn)試運行實際驗證,效果較好。

(3)提前解決共性常見問題。一是置換和升壓過程中加強檢漏工作,現(xiàn)場主要采用ppm級激光甲烷遙測儀和噴淋肥皂水檢漏兩種方式,共發(fā)現(xiàn)并處理天然氣滲漏點53處。其中引壓管、壓力表接管連接處、法蘭、閥門排污嘴等泄漏38處,占比71.70%。為減少漏點,減少投產(chǎn)作業(yè)風險,建議后期新建站場所有儀表及儀表管閥件均應進行嚴密性試驗,運營人員提前介入,現(xiàn)場檢漏并組織施工單位整改發(fā)現(xiàn)的漏點。二是置換前管道內(nèi)封存氮氣壓力不宜超過20 KPa,壓力過高會增加天然氣置換阻力,導致天然氣—氮氣混氣段氣頭到達站場、閥室的實際時間與預計時間出現(xiàn)偏差。

 


作者簡介:蟻振銳,工程師,2007年至今一直從事天然氣儲運工作,參與國家天然氣基礎設施互聯(lián)互通重點工程——粵東LNG外輸管線的建設、生產(chǎn)準備和投產(chǎn)運營。聯(lián)系方式:13580232386,yizr@gdngg.com.cn。


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