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管道研究

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站場架空振動管道檢測方法研究及應用

來源:《管道保護》雜志 作者:冉文燊 孫明 李恒 時間:2018-8-14 閱讀:

冉文燊  孫明  李恒

中國特種設備檢測研究院

摘要管道振動對站場管道的長周期、安全穩定運行帶來了一定隱患。當前國內站場管道檢測無針對性的檢標準。根據站場架空振動管道特點,分析了振動原因和振動機理,提出了一種針對站場架空振動管道檢測方法。經工程實踐表明,能夠有效檢測站場架空振動管道,為類似工程的開展提供一定的參考依據。

關鍵詞:振動管道;檢測方法;工程應用。


隨著站場管道數量的急劇增加,因站場管道設計、安裝、操作參數改變、改造、維修等諸多因素,導致站場架空管道在運行中存在振動,而管道長期振動會對管理人員、設備主體、精密儀器、臨近建筑物帶來危害,甚至引發人員傷亡或財產損失[1]。如何確保振動管道的安全運行,保證能源供應的安全,成為當前檢驗檢測中亟待解決的問題。針對站場架空管道檢測,國內無針對性的站場管道檢標準目前檢驗檢主要參《在用工業管道定期檢驗規程》(試行的相關要求進行[2],但振動管道相對于非振動管道存在共振、緊固件松動、疲勞失效、泄漏失效等顯著區別,采用這種方法的針對有效性和適用性不強難以確保振動的本質安全本文在分析振動產生的原因和機理的基礎上,提出了一種針對站場架空振動管道的檢測方法。

1 站場架空管道振動原因和機理

站場架空管道的振動原因有以下幾方面[3]設備動力平衡性能差及基礎設計不當引起振動。管道內流體流速過快,因而湍流邊界層分離而產生渦流,引起振動。管流脈動引起的振動。管道輸液()需通過壓縮機或泵加壓作為動力,這種加壓方式是間隙性的,由于間隙加壓,管道內的壓力在平均值的上下脈動(或稱波動),即產生所謂的壓力脈動,管流處于脈動狀態。脈動狀態的流體遇到彎管頭、異徑管、控制閥、盲板等管道元件,產生一定的隨時間而變化的激振力,在這種激振力作用下管道和附屬設備產生振動。

站場架空管道的振動機理:主要是由管道結構系統和(或)管內流體系統引起的[4]

2站場架空振動管道檢測方法

基于站場架空管道振動原因和機理分析,提出了如下檢測方法(圖1)。

 

 

 

 

 














                  圖 1  檢測方法流程


 (1)收集、調研振動管道及與管道相連設備的設計、安裝運行相關資料特別是錨固位置分布

2)參照《在用工業管道定期檢驗規程》(試行)相關要求對振動管道進行宏觀檢查,并對管道進行單線圖測繪

3)采用專業流場分析軟件(Fluent、ANSYS-CFX等)對振動管道管內流體進行流場分析,主要計算管內流體的流場分布、流速分布,重點關注介質對管道的沖擊力及管體表面介質流速、剪切力大的部位

4)結合宏觀檢查及流場分析結果,參照《在用工業管道定期檢驗規程》(試行)的相關要求,對振動管道有針對性的進行管道壁厚檢測、管焊縫缺陷檢測及其他檢測,為力學分析提供數據支持

5)在前期流程分析及現場檢測基礎上,對振動管道應用專業力學分析軟件進行管結構及應力分析,并建立實體模型對管道局部力學狀態進行分析,確定應力集中部位,同時管系結構進行模態分析,已獲取振型圖及固有振動頻率,為減振提供技術支撐

6)根據應力分析計算的結果,結合管道現場實際情況,選擇管件及適當的部位采用X射線衍射應力儀直接測取管道應力分布情況,并與軟件計算結果對比分析和評估。

但在進行應力檢測時,因注意應力測點布置原則管道總應力由管道運行中的工作應力、管道自重和安裝等外界因素引起的彎曲應力、焊接殘余應力幾部分組成。因此測試應重點選擇在上述因素均具備的地方。

7)依據管道的受力情況,結合流場分析及應力理論分析結果提出振動減緩措施建議,同時綜合管道現場檢測評價結果及管道受力情況,最終確定管道的安全狀況,提出運行維護建議及措施

3工程應用

3.1資料調查收集

某站場振動管道材質為L360N,管道規格Ф273×6.3 mm。投運時間2014年11月,介質為純凈天然氣,壓力表為3.0 MPa,出站壓力為2.6 MPa,設計溫度-50~70℃,運行溫度5~20℃。通過前期資料調查和現場調研,該管道運行時存在較大振動并伴有管內介質嘯叫。初步懷疑振動是因管道改造設計不盡合理、流道變化較劇烈、上下游壓降較大等因素造成的。

3.2宏觀檢查及單線圖測繪

宏觀檢查發現管道防銹漆局部破損,破損處銹蝕,支吊架銹蝕,閥門法蘭及緊固件管道標識不清。測繪的振動管道單線圖見圖2。

 

2  振動管道單線圖

3.3流場分析

流場分析軟件ANSYS-CFX,對振動管道進行流場分析,流場分布如圖3。

 

3  流場分布


從圖3可以看出,內流速在X方向為旋轉流動,流速最大的位置出現在2號標識處26.92 m/s, 1號標識處流速為24.89 m/s。因1號與2號的流速較大且方向相反,引發管道水平方向的振動。

3.4管體及焊縫缺陷檢測

對流速較大的3個彎頭進行超聲波測厚發現最大局部減薄0.40 mm,位于流速較大處。滲透檢測發現1號處表面有裂紋,缺陷長10 mm。

3.5管系結構力學分析及模態分析

采用有限元分析軟件ANSYS,對振動管道進行力學及模態分析[5]。振動管道模型如圖4。


 

 4 振動管道有限元模型

  通過ANSYS應力分析計算,得到管道的應力和位移結果(表 1)。

 

              表 1  應力和位移結果

序號

具體位置

原因

模擬計算值

1

第一個支架與第一個彎頭中間位置

應力最大

270 MPa

2

放空管道DN60與第三個支架的中間位置

位移最大、應力較大

0.011m/83.4MPa

 

通過ANSYS模態分析計算,振動管道的1階和2階固有振動頻率以及振型見表 2。

 2  1階和2階固有振動頻率以及振型

階數

固有振動頻率

振型描述

1

1.6322

沿X軸水平擺動

2

3.4596

沿Y軸上下振動


由表 2可知,振動管道的主要振動形式為沿X軸的水平振動,振動原因管道內天然氣介質沖擊第一個彎頭和第四個彎頭所致,與流程模擬分析及現場實際相符。

3.6應力檢測

3.6.1應力檢測

參照流場、模態、應力分析結果,選取位移最大點和應力最大點,采用X射線衍射應力分析儀[6,7]對其進行應力檢測,現場檢測及測點分布如圖5所示。

  

5  現場應力檢測及測點分布

3.6.2 應力檢測分析 

計算得到各點的Mises等效應力。

1)位移最大點

由表 2可知,位移最大點環向應力-220.7-184.0 MPa,均表現為壓應力,變化較小。軸向應力-219.8-135.2MPa,均表現為壓應力。Mises等效應力165.1220.3 MPa。最大應力值為測點1處環向應力-220.7 MPa,最大Mises應力同樣出現在測點1處為220.3 MPa,實測小于L360N規定的最小許用應力

2  位移最大點檢測結果

測點

所處位置

沿軸向距離/mm

σX/MPa

σY/MPa

Mise應力σ/MPa

最小許用應力/MPa

1

直管段

0

-220.7

-219.8

220.3

225

2

46

-217.4

-180.0

201.3

3

88

-184.0

-135.2

165.1

4

145

-191.8

-154.5

176.1

5

196

-210.7

-154.5

189.0

 

2)應力最大點

由表 3可知,測點2處環向應力-194.7-97.4MPa,均表現為壓應力。軸向應力-178.3-53.2MPa,均表現為壓應力。Mises等效應力93.9187.0 MPa。最大應力值為測點2處環向應力-194.7 MPa,最大Mises應力同樣出現在測點2處為187.0 MPa,實測小于L360N規定的最小許用應力

3  應力最大點檢測結果

測點

所處位置

沿軸向距離/mm

σX/MPa

σY/MPa

Mise應力σ/MPa

最小許用應力/MPa

1

直管段

0

-104.2

-93.0

99.1

225

2

144

-194.7

-178.3

187.0

3

271

-147.8

-154.1

151.0

4

394

-108.4

-53.2

93.9

5

491

-97.4

-160.3

139.9

 

參照《金屬工業管道設計規范》相關要求,管道的實測最大應力220.3 MPa,小于L360N規定的最小許用應力 

4整改措施及建議

減振建議 調壓閥后設置緩沖器。利用其足夠大的容積,可以直接緩沖氣流沖擊,也同時增大了氣流脈動的阻尼系數,而且還可以改變管系與氣柱的固有頻率。在現有支承架與管子的中間墊上防振橡膠墊。改變管道的固有頻率,使壓力脈動的頻率及其倍頻與管道的固有頻率不相吻合;同時還減少管道與支架之間的金屬摩擦,防止直接產生摩擦造成噪音和摩擦裂紋而使管路損壞。在四個彎頭處和現場振動較劇烈的地方分別增設管卡和支架,對其進行固定,但不得強行固定在某一點

對銹蝕處進行打磨并重新敷設防腐層;打磨消除表面裂紋。

5 結束語

針對站場架空振動管道的特點,提出的檢測方法充分考慮了管道振動的原因和機理,可有效解決站場振動管道的檢測問題,同時提高了缺陷檢出率。站場埋地振動管道的檢測方法,還需進一步開展研究。

 

參考文獻

[1] 趙力電.壓力管道振動分析[J].中國設備工程.2007,(01):36-37. 

[2] 國家質量監督檢驗檢疫總局. 在用工業管道定期檢驗規程(試行). 2003-06-01.

[3] 周云,劉季.管道振動及其減振技術[J].哈爾濱工程建筑學院學報.1994,(10):108-114. 

[4] 譚平. 輸氣管道振動分析[J]. 天然氣工業. 2005,(25):133-140.

[5] 劉峻伸吳明李少鵬.干線石油管道振動的ANSYS分析[J]. 管道技術與設備.2011,(02)16-18. 

[6] 李大林陳魯張其林. X射線衍射法在既有鋼結構應力檢測中的應用[J].施工技術.2010,(09):22-28.

[7] 孟慶元. X射線法殘余應力測試原理研究[J].商品與質量.2011,(2):215.

 

作者:冉文燊1989年生,碩士,工程師現在中國特種設備檢測研究院從事壓力管道檢驗檢測與研究工作。

《管道保護》2018年第3期(總第40期)

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