管道清管器發(fā)送卡阻原因分析
來源:《管道保護(hù)》雜志 作者:陳宇紅 向海林 時(shí)間:2018-7-4 閱讀:
陳宇紅 向海林
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1 發(fā)清管器經(jīng)過
2015年8月15日,楚雄站按計(jì)劃開展楚雄-大理管道內(nèi)檢測(cè)清管器發(fā)送工作。19:43,該站將清管器放入發(fā)球筒內(nèi),對(duì)發(fā)球流程進(jìn)行引油排氣; 20:50,該站按操作規(guī)程導(dǎo)通發(fā)清管器流程后發(fā)送6#清管器。21:01分第一次發(fā)球后,清管器指示器及接收信號(hào)表明清管器沒有出站,隨后站場(chǎng)配合調(diào)度提升發(fā)球壓力和切換流程先后3次嘗試發(fā)球,但均沒成功。21:50,經(jīng)調(diào)控中心專業(yè)人員指導(dǎo)采用反沖的方法,嘗試將清管器沖送至發(fā)球筒內(nèi),卻沒能將清管器取出,宣告此次發(fā)送清管器失敗。
2 所用設(shè)備的結(jié)構(gòu)及參數(shù)
2.1 清管器結(jié)構(gòu)及參數(shù)
本次發(fā)送的6#皮碗-鋼刷清管器,主要由2個(gè)皮碗和2個(gè)鋼刷組成,順序?yàn)槠ね?鋼刷-鋼刷-皮碗(如圖1所示),尺寸見下表。
(備注:表中皮碗或鋼刷直徑為垂直兩個(gè)方向測(cè)量數(shù)值,皮碗或鋼刷厚度為垂直兩方向所在四個(gè)點(diǎn)皮碗或鋼刷的邊沿測(cè)量數(shù)值)
圖1 清管器示意圖(從左至右)
2.2 發(fā)送設(shè)備的尺寸及壁厚
此次發(fā)送清管器設(shè)備的尺寸及壁厚如圖2所示。
3 取清管器過程
發(fā)送失敗后管理處組織維搶修人員打開快開盲板,試圖利用倒鏈外拉的辦法取出清管器,但沒能取出。之后,維搶修人員用火焊將發(fā)球筒支座斷開,并將MOV016、GV116A0235兩個(gè)球閥與排污閥斷開。然后將發(fā)球筒及MOV016球閥整體拆卸吊裝至平坦地方,利用千斤頂將清管器取出(如圖3 所示)。
圖3 取清管器過程
4 清管器卡阻現(xiàn)象及原因分析
通過MOV016球閥一側(cè)可以清晰看到清管器位置及卡阻情況:清管器距MOV016球閥(閥門通徑252mm)出口一側(cè)法蘭距離為60cm,清管器的第一片皮碗呈褶皺狀卡在MOV016球閥進(jìn)口一側(cè)閥芯處(如圖4所示)。經(jīng)查看,閥門機(jī)械指示位指示開度到位,但閥芯實(shí)際開度不到位,偏移5~7mm。
圖4 清管器卡阻及閥門開不到位示意圖
根據(jù)清管器卡阻情況可確定卡阻的主要原因是,MOV016球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在空行程,進(jìn)行發(fā)球操作時(shí)閥門開不到位,導(dǎo)致清管器在閥門處卡阻。
根據(jù)壓力趨勢(shì)監(jiān)控,清管器發(fā)送的壓差達(dá)到0.71MPa,在取清管器時(shí)反映清管器卡的很緊,最后只能用千斤頂一點(diǎn)一點(diǎn)地移動(dòng)才將其取出。此次發(fā)送的6#清管器的皮碗及鋼刷直徑為268~275mm,而發(fā)球流程管道壁厚最窄處僅240mm(見圖2),MOV016球閥通徑為252mm, 過盈量較大,達(dá)到9.1%,導(dǎo)致清管器在管道中遇到變徑及其他情況時(shí)極易卡阻。
5 工作建議
在清管中要避免清管器被卡阻,應(yīng)對(duì)清管器通過的閥門進(jìn)行深層次保養(yǎng)和開關(guān)測(cè)試,如閥門存在開關(guān)不到位或其他缺陷,應(yīng)該更換新的閥門。但如果清管工作時(shí)間緊、任務(wù)重,也可由專業(yè)人員重新對(duì)閥門開度及機(jī)械位進(jìn)行標(biāo)注,確定閥門處于全開位置。發(fā)球時(shí)將閥門調(diào)至此位置, 確保閥芯處于全開(如圖5、圖6所示)。◢
《管道保護(hù)》2015年第6期(總第25期)
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