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管道研究

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建成未投產天然氣管道投產前完整性評估

來源:《管道保護》雜志 作者:王良軍 劉志鵬 侯向峰 時間:2018-10-10 閱讀:

王良軍 劉志鵬 侯向峰

中海廣東天然氣有限責任公司


摘 要: 參照GB 32167―2015《油氣輸送管道完整性管理規范》,宜優先選擇基于內檢測數據的適用性評價方法進行完整性評價,但開展漏磁內檢測要求管內有一定的介質流量,對于未投產管段實施難度較大。結合某公司未投產天然氣管道的特殊工況,提出了水露點及氧含量檢測分析、 ECDA、 CCTV檢測、超聲測厚、超聲相控陣檢測、焊縫X光片復查等綜合方法分析評價管道的完整性,可用于建成未投產天然氣管道投產前完整性評估,保障管道投產安全,具有借鑒意義。

關鍵詞: 建成未投產;天然氣管道;完整性評估;投產安全


建成而較長時間未投產天然氣管道,在埋地期間可能因內、外腐蝕影響管道完整性,導致管道投產后出現氣體泄漏或結構強度降低,使得輸氣系統的安全和有效壽命受到限制[1]。

此次評估的2段管道,由于下游市場開發、管網互聯互通等方面原因,管道建成后遲遲未投產。其中1段長約9.2 km已埋地7年,另1段長約28 km已埋地逾3年。上述管道已連通,內部采用氮氣封存,應檢查管道的施工質量、內外部腐蝕狀況,評估管道的完整性,確保該天然氣管道后期投產安全。

1 評估流程

1.1 管線概況

該評估管段中間設置1個閥井和1個閥室,管道途經南方水網農田地區,共包括38處道路、河流穿越,其中定向鉆穿越28處。管道路由如圖1所示。鋼管材質為L485MB,設計壓力為9.2MPa,管道類型包括:Φ762×19.1 mm和Φ762×20.6 mm,輸送溫度為22℃,月平均氣溫以1月最低,為13.6 ℃,極端最低氣溫為﹣1.3 ℃,年平均降水量為1 791.3 mm。

圖1 管道路由圖


1.2 評估流程

結合該管段建設年限、閥井和閥室布置、管內無介質流通,開展漏磁內檢測實施難度較大等特殊工況,制定了評估流程,如圖 2所示。


圖2 評估流程


2 檢測及評估方法

評估重點為管道施工期焊口焊接質量;管道外腐蝕情況;管道內腐蝕情況。選取了水露點及氧含量檢測分析、 CCTV檢測、 ECDA、 X光片復查、無損檢測、超聲測厚、超聲相控陣檢測等綜合檢測及評估方法。

ECDA和X光片復查在全段管線上開展。水露點及氧含量檢測受限于測試取樣口,因此選在1#閥室和1#分輸站。 CCTV檢測結合現場條件,選擇在有管道改造施工且至少預留有1 m長管道割口的管段開展。無損檢測、超聲測厚、超聲相控陣檢測結合缺陷類型在開挖驗證階段開展。

2.1 水露點及氧含量檢測分析

根據SY/T 4144―2008《天然氣輸送管道干燥施工技術規范》,干燥結束時管道出口空氣的水露點不應高于﹣20 ℃,管道所經地區極端最低氣溫為﹣1.3 ℃。水露點及氧含量檢測評估結果見表 1。



2.2 CCTV檢測及后續開挖驗證

管道CCTV檢測設備即管道CCTV檢測機器人,主要由爬行器、攝像頭、控制器和電纜盤4個部分組成[2]。結合現場作業窗口和作業條件,選取CCTV評估方法對管道內積水、垃圾、銹層、腐蝕、穿孔、裂紋、變形等狀況進行探測和攝像, CCTV檢測結果如圖 3所示。


圖 3 CCTV檢測結果


查詢相關規范,未查到長輸油氣管道CCTV檢測相關缺陷評級依據。結合相關項目經驗,企業內部討論得出關于CCTV檢測缺陷分級標準,缺陷分成兩個等級,Ⅰ級缺陷是指管內垃圾殘留、管頂析出水珠、管底積水、焊縫輕微銹蝕等不需要開挖驗證的缺陷;Ⅱ級缺陷是指可能對管道本體結構造成影響的直焊縫、環焊縫、腐蝕分層脫落等需要開挖驗證的缺陷。檢測情況統計見表 2。



按照管道完整性閉環管理要求,結合缺陷類型和嚴重程度,選取有針對性的檢測方法進行開挖驗證,焊縫缺陷開挖驗證情況見表 3。



評定為Ⅱ級的3處管道腐蝕結垢層脫落缺陷, 2處具備開挖條件,分別位于檢測里程119 m和125 m處,現場開挖選取長約1 m的檢測管段,采用超聲相控陣檢測未發現缺陷點,采用超聲測厚儀對管道剩余壁厚進行測試,檢測里程119 m處、 125 m處管段最小壁厚分別為18.45 mm、 18.75 mm,測厚點部位見圖 4,詳細測試數據見表 4。


圖4 測厚點部位圖


按照GB/T 30582―2014《基于風險的埋地鋼質管道外損傷檢驗與評價》中的方法進行剩余強度評價,管線材料的屈服強度、抗拉強度、許用應力、彈性模量E、以及泊松比取GB 50316―2008《工業金屬管道設計規范》中給定的L485鋼材料數據,σs=480MPa,σb=570MPa,λ=0.3,Ε=2.06×105MPa。
通過對測試壁厚結果統計顯示,需要計算剩余強度管段數據如表 5。









評價結果見表 7。



2.3 ECDA

參照SY/T 0087.1―2006《鋼質管道及儲罐腐蝕評價標準埋地鋼質管道外腐蝕直接評價》 TSG 7003―2010《壓力管道定期檢驗規則―長輸(油氣)管道》,對該段管道開展全面檢驗,并出具合于使用評價報告,檢測結果見表 8。

對該段管道陰保有效性以及雜散電流干擾進行檢測及評價,本次進行管道通電電位、交流電壓5 min普測;采用試片法測試管道斷電電位;采用四極法測試管道附近土壤電阻率,采用Udl-2數據記錄儀采集管道24 h通斷電位、交流干擾電壓。檢測及評價結果見表 9。



2.4 X光片復查

依據施工期執行的SY/T 4109―2005《石油天然氣鋼質管道無損檢測》,對施工期焊口X光片進行復查,檢查及評價焊口焊接質量,具體復查結果見表 10。



3 評估發現問題

根據水露點及氧含量檢測分析結果、 CCTV檢測及后續開挖驗證超聲測厚檢測、超聲相控陣檢測、ECDA、 X光片復查及分析結果,管道陰保有效性、雜散電流干擾與防護等外腐蝕狀況較好,管道內部部分管段存在積水已發生腐蝕且已產生較明顯的腐蝕產物,管道施工期焊口焊接質量需要進一步開挖檢測評價,具體評估發現問題如下。

(1)根據水露點及氧含量檢測分析結果,管道水露點不滿足規范要求,且1#閥井改造后管道內氧含量不滿足要求。

(2)根據CCTV檢測結果,管道內存在積水管段,管道內已發生腐蝕且已產生較為明顯的腐蝕產物,部分管段內存在較多施工期遺留的雜質。

(3)根據超聲測厚的檢測結果,確定管線的腐蝕減薄并不明顯,存在缺陷的管段滿足在設計壓力下運行。

(4)根據超聲相控陣的檢測結果,在檢測范圍內未發現明顯的內部結構缺陷。

(5)根據ECDA檢測結果,管道防腐層狀況較好,管道斷電電位滿足規范要求,管道受外界交直流干擾影響較小。

(6)根據X光片復查結果,有6道焊口評級為Ⅳ級與竣工資料不符,且不滿足規范要求。

4 結論及建議

根據該管段的特殊工況,制定了投產前評估流程,完成了投產前管道完整性評估工作?梢缘贸鲈撎烊粴夤芏瓮夥栏瘜诱w狀況良好,內腐蝕類型主要為均勻腐蝕,腐蝕程度較輕。因受限于CCTV等的作業條件, CCTV檢測及后續開挖驗證的管段總長度較短,只抽查了約1 km管道占管道總長比例較小,檢測及評估結果具有一定的代表性但代表性不強,因此須采取進一步措施,相關結論建議如下。

(1)對該管段盡快啟動以水為介質的耐壓試驗,以確保投產安全。

(2)對6道評級為Ⅳ級的焊口盡快啟動開挖檢測驗證工作。

(3)如耐壓試驗后不滿足投產要求,須借助空壓機開展投產前管道內檢測工作;如耐壓試驗滿足投產要求,則應當在投產試運階段氣量滿足條件后,盡快啟動管道內檢測工作。


參考文獻

[1]于海濤,王海峰,趙元元,等 .未連通閑置天然氣管道內腐蝕評估[J].管道技術與設備,2017 (4) :45-48.

[2]馮成會,鄭洪標.CCTV檢測與評估技術在水庫排水涵管檢測中的應用[J].測繪通報, 2013(s2): 131-134.


作者:王良軍, 1971年出生,中國石油大學(華東)工學博士,高工,中海廣東天然氣有限責任公司,副總經理。

劉志鵬, 1990年出生,中國石油大學(華東),工學學士,中海廣東天然氣有限責任公司,完整性管理主管。

(本篇論文獲第六屆中國管道完整性管理技術交流大會一等獎,經作者同意,本刊轉載時有刪改。)

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